- Projekt:
- https://wiki.muc.ccc.de/cam:x350
- Name:
- 3D-Drucker X350
- Beschreibung:
-
Informationen zum clubeigenen 3D-Drucker X350 von German RepRap Gmbh
- Lizenz:
- --
- Beteiligt:
- einanderer, gigo, 9R, iggy
- Status:
- Projekt läuft / Neubau Firmware/Extruder, Drucker aktuell nicht einsatzbereit
- Kategorie:
- Hardware, Software, CAM, 3D, 3D-Druck
- Verwandtes:
- Labor
X350 3D Drucker
- Hersteller: German RepRap GmbH
- Druckvolumen(X*Y*Z) : 350mm * 210mm * 200mm
- Standort: Labor
- Status: Neubau Firmware/Extruder, Drucker aktuell nicht einsatzbereit
Filamenteinzug
Das Filament ist seit kurzem wieder in einem weißen Führungsschlauch. Hier entsteht vermutlich zu viel Reibung,
dass alle paar cm das Filament nicht zum Extruder gelangt.
Dies führt zu kaputten Druckstücken.
Ggf. hilft ein größerer Führungsschlauch um die Reibung zu minimieren.
Hardware
- Motioncontroller: Megatronics v3.0 rev h
- ISP-Connector über dem MicroSDCardSplot, Pin1 inst links
- Steppertreiber: THB6128
- Default Microstepping:
- X: M1H M2L M3H = 32
- Y: M1H M2L M3H = 32
- Z: M1L M2L M3H = 16
- E: M1L M2L M3H = 16
Pinbelegung
AUX3
use | BLTouch5V | BLTsense | BLTpwm | BLTgnd |
---|---|---|---|---|
upper row | 5V | PL1 | PL3 | GND |
lower row | 5V | PL0 | PL2 | GND |
use |
Fans
Name | pin name | klipper name | use |
Fan1 | D6 (pwm) | PH3 | heater cooler |
Fan2 | D7 (pwm) | PH4 | housing cooler |
Software
Repetierhost firmware dumps
Bedienung
- 3D Modell erzeugen/erhalten
- mit Slicing-Software G-Code erzeugen und zum Drucker übertragen
- Mainsail zur Ansteuerung und Überwachung des Druckers ist im club-netz erreichbar: 83.133.178.101
- ggf. Bett reinigen
- Druck starten und beaufsichtigen
- Druckobjekt und Filamentreste entfernen
Slicing
Konfiguration und Slicing-Profile für alle 3D-Drucker im Club: https://github.com/muccc/3d-print-profiles
Slic3r/PrusaSlicer Profile für X350: https://raw.githubusercontent.com/muccc/3d-print-profiles/master/reprap_x350/slic3r/reprap_x350.ini
Cura: tbd
allgemeine Druckparameter
- Dimension X: 350mm
- Dimension Y: 210mm
- Dimension Z: 200mm
- Nozzle Diameter: 0.4mm
- Firmware und Gcode-Dialekt: Repetier
Wartung
Filamentwechsel
tbd
Bed Leveling
tbd
Octopi-Fallback
Unter der rechten Gehäuseabdeckung befindet sich der mitgelieferte Raspberry Pi 2b inkl. SD-Karte mit Octoprint.
Login-Daten für ssh:
- IP6: 2001:7f0:3003:beef:7802:2f22:325e:b7ad
- IP4: 83.133.178.101
- User: pi
- Password: raspberry
Neuer Raspberry3b
Setup
- 64GB card mit MainsailOS / Klipper
previous Setup
Eine noch funktionsfähige SD-Karte mit Octoprint liegt irgendwo im Gehäuse rum:
- 16G sdcard
- Partition 1 & 2 = boot & rootfs von raspbian mit:
-
- installiert in /home/pi/octoprint/
- läuft in virtualenv
- wird beim boot gestartet via /etc/systemd/system/octoprint.service
- updates über gui
-
- installiert in /home/pi/mjpeg-streamer/
- wird beim boot gestartet via /etc/systemd/system/mjpegstreamer.service
- Update vgl git-repo
-
- installiert in /home/pi/klipper/
- config in /home/pi/klipper/printer.cfg
- wird beim boot gestartet via /etc/systemd/system/klipper.service
-
- Partition 3:
- gzip'te images der ersten beiden partitionen
Modifikationen
durchgeführt
- 2019/09/15: Update Pi (2b → 3b) und Neuinstallation Octoprint
zweiter Extruder 22/01/05
Aufbauskizze
Teileliste
Anzahl | Was | Note | bestellt | |
---|---|---|---|---|
2 | Ceramic Cartridge Heater | x | ||
2 | Heatbreak Cooling Fan | x | ||
2 | Thermistor 100K | x | ||
2 | Part Cooling Fan | x | ||
2 | Silicone Heater Block Insulation | x | ||
2 | Extruder HeatSink | x | ||
2 | Extruder | (1x left, 1x right) | x | |
2 | Nozzle & Heatbreak assembly | x | ||
1 | NEMA17 Stepper 47mm | Typenaufdruck 17HD5039, 47mm stepper haben ~50Ncm, evtl 2 kaufen | ||
2 | Molex Connector | 2×2 Connector Male for Heater & Thermistor ![]() | ||
2 | Molex Connector | 2×1 Connector Male for Heatsinkfan ![]() |
Touch_sensor
- 4-adriges Kabel in Schleppkabel eingezogen
- Gedruckten Touchsensorsockel & Makerbase MKS 3D Touch Sensor montiert
- Sensor an AUX3 angeschlossen
- Status=loift; erster Sensor hatte einen Defekt. Mit einem neuen ging es problemlos
geplant
Firmware Update
Neuer Motioncontroller
Kandidaten
ARM 32bit
- BIGTREETECH SKR1.3/1.4
AtMega 8bit
ws2812 Statusanzeige
Timeline
- 2023/03/11: calibrated z-axis, calibrated pressure advance, printed another benchy without imporoved results.
- 2023/02/07: Install & calibrate new 3D-Touch sensor, add klipper config to gitlab repo
- 2023/02/07: Installed extruder fan and part cooling fan with clip-on-design, designed in blender. Files in Git
- 2022/12/28: Tune Extruder2 driver voltage, design & attach touch-sensor socket, add touch-sensor wireing
- 2022/01/05: Remove 1st Extruder, build 2nd Hotend, update octoprint
- 2021/08/27: Complete 2nd stepper wiring
- 2021/06/01: Started work on 2nd/new extruder
- 2021/05/01: Replace fried extruder stepper drivers with a4999 drivers
- 2021/04/01: Changed Firmware to klipper
- 2020/01/20: Externe Raspi Spannungsversorgung mit Sockelleiste anbinden
- 2020/01/20: apt update raspbian & update octoprint plugins
- 2020/01/10: Planung/Bestellung Bauteile 2nd Extruder
- 2020/01/03: Versuch Reinigung der verstopften Nozzle durch ausglühen, dabei Zerstörung der Nozzle und Austausch durch Ersatzteil.
- 2019/10/29: Updated Octoprint to v1.3.12
- 2019/10/03: Extruder demontiert, Verstopfung in Heatbreak beseitigt, montiert
- 2019/09/15: CAM-Treffen, Pi und Octoprint Update, vorbereitung Bereitstellung als Club-Infrastruktur
- 2019/09: Erste Druckversuche
- 2019/08: Drucker im Club eingeschlagen
ToDo:
- proper calibration of the z-axis (don't forgert to calibrate z-endstop, probe offset and bed mesh afterwards)
- cable management
- klipper calibrations: pressure advance, resonance
- klipper macros for print start and end
- create a proper slicer profile
- filament feeding